一、EDI 维修服务:
深水环保科技(深圳)有限公司是一家长期提供超纯水 EDI 技术服务的高新技术企业。公司汇集了一批长期从事超纯水处理技术研究、工程安装,售后服务经验丰富的工程技术人员,可为广大客户和工程公司提供提 EDI 问题的诊断和维修服务。公司常年备有 EDI 树脂、阴阳膜片、阴阳极板、框架、隔板、密封圈等专用配件,对常见的 EDI 氧化、EDI 接头断裂、内部发热烧坏、纯水室污堵、浓水室积垢、隔板漏水、内部老化、阳极板腐蚀,树脂污染等情况造成的 EDI 水质下降、流量下降、漏水漏电等问题,经我司修复后,再制造 EDI 产品的性能和质量均能达到甚至超过原品,而成本却只有采购新品的 30-40%,节约成本达到 60%以上,公司服务网点遍布全国各大城市,可快速提供上门服务。
目前主要维修的EDI 膜块型号如下:
美国 GE E-CELL MK-3、E-CELL 3X EDI 模块;
美国 IONPURE LXM45Z、LXM30Z、LXM30X、LXM24Z、LXM18Z、LXM10Z CEDI 膜块;
二、EDI 损坏原因分析:
EDI 作为超纯水设备的主要部件,一旦损坏将直接造成抛光混床树脂的寿命缩短,增加运行成本,严重影响生产。
引起 EDI 膜块故障的主要原因归纳有以下几点:
1、EDI 膜块长期在大电流,低于额定流量情况下运行,极板侧积聚的热量得不到有效散发,造成EDI 接近两极的膜片和隔网最先发热变形,EDI 浓水压差增大,水质和水量下降,严重会碳化漏水。
2 、EDI 膜块长期没有清洗保养,EDI 的膜片和通道结垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电流无法调节,电压上升。
3、超滤系统控制余氯等氧化剂不当,进 EDI 氧化剂超量,导致EDI 树脂破碎,堵塞产水通道,水量下降。
4、采用不当的清洗和消毒,直接导致 EDI 树脂破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。
5、EDI 系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。
6、EDI 进水前无保安滤器,或安装时没有彻底清洗管道和水箱,导致异物堵塞 EDI 通道,进出水压差增
大,造成产水水量严重下降,清洗无效。
7、出厂时产品不合格,使用一段时间不明原因的漏水。
8、电流电压超出额定值或人为误操作。
9、系统工艺设计不当,没有达到 EDI 的使用条件。
10、系统维护管理不当,没有遵守 EDI 的使用条件。
11、正常的老化,到了使用年限。
三、维修方法:
1、根据用户的数据和描述,制订维修初步方案。
2、膜块到厂后先上机检测和清洗,如有必要进行拆解检查,更换内部损坏的部件,包括极板,阴阳离子膜片,树脂,隔板,接头线,密封圈等损坏的材料。3、维修完成后重新测试,48 小时测试合格后出厂。4、根据维修情况,协助客户优化目前设备工艺和运行中存在的问题。
5、可以提供专用的清洗剂和完整的清洗保养维护方案。
四、维修需知:
1、用户需要尽量详细提供纯水设备的工艺流程,EDI 的运行报告和使用状态,有利于判断损坏原因。
2、要求膜块维修前没有进行过拆解,保证硬件完整。
3、提供全套接口和配件,运输过程需要包装结实,以防二次损坏。
4、到厂检测和拆解不收费,只收取材料更换费用。
5、维修后要严格按照膜块的使用要求应用和保养。
6、经本司维修的 EDI 保修一年,水质 16M 以上,水量压力达到新膜块出厂时标准。
7、维修期间本公司可提供备用膜块,不影响客户生产。
8、联系方式 手机:18124559927 E-mail:dwe@dwesz.com
五、维修数据对比:
GEMK-3 EDI 系统维修前后的具体指标对比表:
序号 单位 维修前数据 存在问题 维修后数据 结论
淡水进水压力 MPa 0.43 0.43 正常
浓水进水压力 MPa 0.40 0.40 正常
产水出水压力 MPa 0.10 淡水室压差大 0.25 正常
浓水出水压力 MPa 0.18 0.20 正常
产水流量 M3/h 1.5 流量低于额定值 3.0 正常
极水排放流量 M3/h 0.08 0.08 正常
浓水排放流量 M3/h 0.4 0.4 正常
运行电流 A 2 2 正常
运行电压 V 300 电压偏高 80 正常
进水电导率 us/cm 3 3 正常
产水电阻率 M 10.1 电阻低于额定值 17.5 正常
六、维修案例:
某大型电厂 40 台 IONPURE LXM45Z 维修现场 某大型光电企业 72 台 IONPURE LXM45Z 维修现场
某大型光伏厂 24 台 IONPURE LXM45Z 维修现场 某大型电厂 36 台 IONPURE LXM30Z 维修现场
某大型多晶硅企业 15 台 GE MK-3 维修现场 某大型半导体企业 30 台 GE E-CELL 3X 维修现场
某大型多晶硅企业 20 台 GE E-CELL 3X 维修现场 某大型光伏厂 54 台 SUEZ E-CELL 3X 维修现场
深水环保科技(深圳)有限公司是一家长期提供超纯水 EDI 技术服务的高新技术企业。公司汇集了一批长期从事超纯水处理技术研究、工程安装,售后服务经验丰富的工程技术人员,可为广大客户和工程公司提供提 EDI 问题的诊断和维修服务。公司常年备有 EDI 树脂、阴阳膜片、阴阳极板、框架、隔板、密封圈等专用配件,对常见的 EDI 氧化、EDI 接头断裂、内部发热烧坏、纯水室污堵、浓水室积垢、隔板漏水、内部老化、阳极板腐蚀,树脂污染等情况造成的 EDI 水质下降、流量下降、漏水漏电等问题,经我司修复后,再制造 EDI 产品的性能和质量均能达到甚至超过原品,而成本却只有采购新品的 30-40%,节约成本达到 60%以上,公司服务网点遍布全国各大城市,可快速提供上门服务。
目前主要维修的EDI 膜块型号如下:
美国 GE E-CELL MK-3、E-CELL 3X EDI 模块;
美国 IONPURE LXM45Z、LXM30Z、LXM30X、LXM24Z、LXM18Z、LXM10Z CEDI 膜块;
二、EDI 损坏原因分析:
EDI 作为超纯水设备的主要部件,一旦损坏将直接造成抛光混床树脂的寿命缩短,增加运行成本,严重影响生产。
引起 EDI 膜块故障的主要原因归纳有以下几点:
1、EDI 膜块长期在大电流,低于额定流量情况下运行,极板侧积聚的热量得不到有效散发,造成EDI 接近两极的膜片和隔网最先发热变形,EDI 浓水压差增大,水质和水量下降,严重会碳化漏水。
2 、EDI 膜块长期没有清洗保养,EDI 的膜片和通道结垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电流无法调节,电压上升。
3、超滤系统控制余氯等氧化剂不当,进 EDI 氧化剂超量,导致EDI 树脂破碎,堵塞产水通道,水量下降。
4、采用不当的清洗和消毒,直接导致 EDI 树脂破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。
5、EDI 系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。
6、EDI 进水前无保安滤器,或安装时没有彻底清洗管道和水箱,导致异物堵塞 EDI 通道,进出水压差增
大,造成产水水量严重下降,清洗无效。
7、出厂时产品不合格,使用一段时间不明原因的漏水。
8、电流电压超出额定值或人为误操作。
9、系统工艺设计不当,没有达到 EDI 的使用条件。
10、系统维护管理不当,没有遵守 EDI 的使用条件。
11、正常的老化,到了使用年限。
三、维修方法:
1、根据用户的数据和描述,制订维修初步方案。
2、膜块到厂后先上机检测和清洗,如有必要进行拆解检查,更换内部损坏的部件,包括极板,阴阳离子膜片,树脂,隔板,接头线,密封圈等损坏的材料。3、维修完成后重新测试,48 小时测试合格后出厂。4、根据维修情况,协助客户优化目前设备工艺和运行中存在的问题。
5、可以提供专用的清洗剂和完整的清洗保养维护方案。
四、维修需知:
1、用户需要尽量详细提供纯水设备的工艺流程,EDI 的运行报告和使用状态,有利于判断损坏原因。
2、要求膜块维修前没有进行过拆解,保证硬件完整。
3、提供全套接口和配件,运输过程需要包装结实,以防二次损坏。
4、到厂检测和拆解不收费,只收取材料更换费用。
5、维修后要严格按照膜块的使用要求应用和保养。
6、经本司维修的 EDI 保修一年,水质 16M 以上,水量压力达到新膜块出厂时标准。
7、维修期间本公司可提供备用膜块,不影响客户生产。
8、联系方式 手机:18124559927 E-mail:dwe@dwesz.com
五、维修数据对比:
GEMK-3 EDI 系统维修前后的具体指标对比表:
序号 单位 维修前数据 存在问题 维修后数据 结论
淡水进水压力 MPa 0.43 0.43 正常
浓水进水压力 MPa 0.40 0.40 正常
产水出水压力 MPa 0.10 淡水室压差大 0.25 正常
浓水出水压力 MPa 0.18 0.20 正常
产水流量 M3/h 1.5 流量低于额定值 3.0 正常
极水排放流量 M3/h 0.08 0.08 正常
浓水排放流量 M3/h 0.4 0.4 正常
运行电流 A 2 2 正常
运行电压 V 300 电压偏高 80 正常
进水电导率 us/cm 3 3 正常
产水电阻率 M 10.1 电阻低于额定值 17.5 正常
六、维修案例:
某大型电厂 40 台 IONPURE LXM45Z 维修现场 某大型光电企业 72 台 IONPURE LXM45Z 维修现场
某大型光伏厂 24 台 IONPURE LXM45Z 维修现场 某大型电厂 36 台 IONPURE LXM30Z 维修现场
某大型多晶硅企业 15 台 GE MK-3 维修现场 某大型半导体企业 30 台 GE E-CELL 3X 维修现场
某大型多晶硅企业 20 台 GE E-CELL 3X 维修现场 某大型光伏厂 54 台 SUEZ E-CELL 3X 维修现场